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一季度,東北特鋼集團(tuán)高線公司鎳回收率達(dá)到92%、鉻回收率達(dá)到93%,比以往提高了四個(gè)百分點(diǎn),成為噸鋼原材料成本降低的重頭。據(jù)統(tǒng)計(jì),一季度,共節(jié)約純鎳77噸,節(jié)約高鉻458噸,創(chuàng)效達(dá)1490萬元。
貴重金屬鎳、鉻的投入,在高線公司整個(gè)生產(chǎn)成本中占有相當(dāng)大的比重,提高鎳、鉻的回收率,能使噸鋼成本得到大幅度降低。以往,高線公司鎳、鉻回收率一直不高,在88%左右徘徊。這一方面是由于生產(chǎn)時(shí)電爐氧化和返回鋼燒損造成鎳、鉻損失;另一方面,以往公司考核重點(diǎn)盯在電耗指標(biāo)上,對回收率沒有明確的考核指標(biāo),員工提高鎳、鉻回收率的意識(shí)不強(qiáng)。
高線公司實(shí)行區(qū)域經(jīng)營承包后,重點(diǎn)突出對降成本指標(biāo)的考核,這樣促使了員工觀念的轉(zhuǎn)變,員工在完成各項(xiàng)產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗指標(biāo)的基礎(chǔ)上,開始重點(diǎn)從整體考慮如何降低噸鋼成本,爭取效益最大化。高線公司將降成本的目光瞄向了如何提高鎳、鉻的回收率來創(chuàng)效上。他們在管理上細(xì)化了考核,注重控制AOD、LF爐的中下限。他們對每一爐鋼的每一個(gè)成分,如鎳、鉻等貴重金屬逐項(xiàng)列出,根據(jù)各節(jié)點(diǎn)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行打分。月末,再將這個(gè)分?jǐn)?shù)與班組核算結(jié)合起來進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)直接對著操作工。以LF爐為例,貴重金屬中下限控制好的班組獎(jiǎng)勵(lì)能達(dá)七八百元,少的一二百元。在工藝上,確定了通過降低氧耗來提高貴重金屬回收率。在相關(guān)人員的努力下,300系列的不銹鋼氧耗從噸鋼20立方米降到6立方米以內(nèi)。氧耗的降低,雖然使噸鋼電耗由450度增加到510度,但高線公司算了一筆賬,電耗提高60度,鉻回收率提高兩個(gè)點(diǎn)就能換回來,而鎳回收率提高一個(gè)百分點(diǎn)就能換回來。另外,在環(huán)保的允許下,區(qū)域承包者對除塵器的抽力進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,這樣也能減少一部分鎳、鉻損失。同時(shí),由于一季度整個(gè)公司的生產(chǎn)效率提高,對鎳、鉻回收工作也是一個(gè)拉動(dòng)作用。
下一步,高線公司將在保證鎳、鉻回收率穩(wěn)步提高的基礎(chǔ)上,力爭把氧耗控制在噸鋼12立方米以內(nèi),電耗降低到500度以下,使效益最大化。